高效顎式破碎機生產(chǎn)廠家,高濕物料顎破機,WZP23顎式破碎機
如果您想了解更多內(nèi)容,請撥打:0371-67772626顎式破碎機的機架占整機質(zhì)量的比例是很大的。國外的顎式破碎機都是采用焊接機架的,動顎也是采用焊接機構(gòu)的,而顎式破碎機采用焊接機架也是發(fā)展方向。國內(nèi)顎式破碎機的機架結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理的還是由很多的,其原因就是有些沒有按照破碎機實際受力情況去布置加強筋。動顎機構(gòu)設(shè)計也應(yīng)該以動顎的受力為依據(jù),在滿足強度、剛度要求的條件下,盡量減輕質(zhì)量。
另外,我們還應(yīng)該加強機架、動顎的有限元研究與分析,進(jìn)行機架、動顎有限元設(shè)計,從而達(dá)到機架、動顎質(zhì)量輕并且又有高度的可靠性。所以,我們應(yīng)采用現(xiàn)代設(shè)計方法代替原有的常規(guī)設(shè)計方法。
改變選礦廠破碎工藝流程,降低磨機入磨粒度是提高選礦廠效率,增加效益有效途徑。
1.改變破碎工藝流程
我國某些大型選礦廠習(xí)慣上采用三段一閉路的破碎流程,近年來有些中、小選礦廠為了節(jié)省基建投資,對礦石性質(zhì)、入磨物料的可磨度研究不足,設(shè)計不正規(guī),不論什么礦種、何種性質(zhì)礦石都用兩段開路流程。由于工藝選擇不合理,設(shè)備選型不對號,因此入磨粒度達(dá)到30~25mm不能滿足處理量要求。
實踐證明,只有改進(jìn)破碎流程、選擇合適的細(xì)碎破碎機才能增加效益。雙腔回轉(zhuǎn)破碎機是對中、小選礦廠較為合適的細(xì)碎破碎機。
2.降低人磨粒度
降低球磨機入磨粒度是提高選礦廠生產(chǎn)的關(guān)鍵,而降低八磨粒度的主要作業(yè)應(yīng)是破碎流程及其設(shè)備的選擇合理。
當(dāng)球磨機的給礦粒度從-20mm降至12mm時,單位磨礦功耗下降:德興銅礦為6.88%,永平銅礦為6.05%,而綣機處理能力相應(yīng)提高:德興為7.38%,永平為6.44%。
東鞍山選礦廠對破碎機產(chǎn)品粒度與球磨機處理能力兩者關(guān)系進(jìn)行試驗,考察了在磨機產(chǎn)品細(xì)度均達(dá)到-0.074mm占85%時球磨機處理能力。東鞍山選礦廠用3.2m×3.1m球磨機處理同一種鐵礦石,當(dāng)球磨機給礦粒度從20~0mm降至12~0mm時,球磨機臺時處理能力增加8t,相對提高16%,處理每噸原礦電耗減少2.7kW·h。生產(chǎn)實踐還表明,同一型號球磨饑在不同廠家使用的結(jié)果、處理量和電耗相差甚大,究其原因,除與給入磨機物料可磨度有關(guān)外,主要影響因素就是與給料粒度大小,在一定的范圍內(nèi)給礦粒度越小,球磨機處理能力越大,電耗越小。
國內(nèi)顎式破碎機的機重普遍高于國外同規(guī)格的破碎機。減輕機重也是一個重要課題。顎式破碎機機架占整機重量很大比例(鑄造機架占50%、焊接機架占30%)。國外顎式破碎機都是焊接機架,甚至動顎也采用焊接結(jié)構(gòu)。國內(nèi)前幾年掀起一股用鑄造機架代替焊接機架的勢頭,這無疑是一種倒退行為。此外,鑄鋼是一種高能耗的工藝過程,從節(jié)約能源的角度也應(yīng)大力發(fā)展焊接機架。顎式破碎機采用焊接機架是發(fā)展方向。機架結(jié)構(gòu)設(shè)計不合適也是使機重增加的重要原因。