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三菱cnc開機(jī)參數(shù)的設(shè)置和報(bào)警解除

   2024-09-01 建材之家7660
核心提示:在三菱CNC的硬件連接檢查與設(shè)置執(zhí)行完畢向系統(tǒng)送電后,顯示器上的“READY”綠燈仍然不亮。而且在〔診斷〕――〔報(bào)警〕 畫面上顯示很多報(bào)警內(nèi)容,讓初次使用三菱CNC的調(diào)試工程師感到困惑。而且三菱CNC的參數(shù)多達(dá)700余種,哪些是開機(jī)時(shí)必須設(shè)置的呢?又如何解除故障報(bào)警呢?本文根據(jù)調(diào)試經(jīng)驗(yàn)就上述問題作一說明,以期對(duì)調(diào)試工程師有所幫助。1.開機(jī)參數(shù)1.1 基本參數(shù)的設(shè)置原裝系統(tǒng)開機(jī)后顯示的是日文,……
在三菱CNC的硬件連接檢查與設(shè)置執(zhí)行完畢向系統(tǒng)送電后,顯示器上的“READY”綠燈仍然不亮。而且在〔診斷〕――〔報(bào)警〕 畫面上顯示很多報(bào)警內(nèi)容,讓初次使用三菱CNC的調(diào)試工程師感到困惑。而且三菱CNC的參數(shù)多達(dá)700余種,哪些是開機(jī)時(shí)必須設(shè)置的呢?又如何解除故障報(bào)警呢?本文根據(jù)調(diào)試經(jīng)驗(yàn)就上述問題作一說明,以期對(duì)調(diào)試工程師有所幫助。

  1.開機(jī)參數(shù)

  1.1 基本參數(shù)的設(shè)置

  原裝系統(tǒng)開機(jī)后顯示的是日文,為操作方便,先設(shè)置參數(shù)#1043=22(簡(jiǎn)體中文)。(有些系統(tǒng)如C64沒有簡(jiǎn)體中文規(guī)格,則設(shè)置#1043=15繁體中文)。

  設(shè)置#1138=1 (隨參數(shù)號(hào)選擇參數(shù))即輸入?yún)?shù)號(hào)后,屏幕立即切換到該參數(shù)畫面。

  以下是開機(jī)后必須設(shè)置的參數(shù):

  #1001――設(shè)定是單系統(tǒng)還是雙系統(tǒng)以及PLC軸 的有無。

  #1002――設(shè)定NC軸及PLC軸的軸數(shù)。

  #1013――設(shè)定各軸的名稱。

  #1037――G代碼體系與補(bǔ)償類型

 ?。ㄣ姶玻?#1037=2, 車床#1037=3)

 ?。ㄔ搮?shù)必須在執(zhí)行#1060格式化前設(shè)置)

  #1060 ――該參數(shù)特別重要。其功能是“執(zhí)行系統(tǒng)啟動(dòng)的初始化”

  功能有2:其一是根據(jù)#1001——-#1043的設(shè)定值進(jìn)行參數(shù)的初始化。其意義是在#1001——-#1043中已經(jīng)設(shè)置了NC軸數(shù)和主軸數(shù),在設(shè)置了#1060后,各伺服軸和主軸的參數(shù)自動(dòng)顯示在屏幕上。否則不調(diào)出各伺服軸和主軸的參數(shù)。

  其二是對(duì)加工程序和刀具補(bǔ)償數(shù)據(jù)進(jìn)行格式化。而輸入標(biāo)準(zhǔn)固定循環(huán)。

  在準(zhǔn)確的設(shè)置了#1001——-#1043參數(shù)后必須按提示設(shè)置#1060。#1155=100      #1156=100

  三菱NC系統(tǒng)規(guī)定 的固定信號(hào)地址如下:

  1軸原點(diǎn) X18 1軸+限位 X28 1軸-限位 X20

  2軸原點(diǎn) X19 2軸+限位 X29 2軸-限位 X21

  3軸原點(diǎn) X1A 3軸+限位 X2A 3軸-限位 X22

  4軸原點(diǎn) X1B 4軸+限位 X2B 4軸-限位 X23

  如果原點(diǎn)開關(guān)和限位開關(guān)占用的輸入信號(hào)地址與系統(tǒng)規(guī)定的不同則必須通過設(shè)置參數(shù)來更改

  #2073――設(shè)置原點(diǎn)信號(hào)地址

  #2074――設(shè)置正限位信號(hào)地址

  #2075――設(shè)置負(fù)限位信號(hào)地址

  #1226的BIT5=1(使以上設(shè)置有效)

  1.2伺服電機(jī)參數(shù)設(shè)置:

  #2219――(位置編碼器分辨率)

  #2220=――(速度編碼器分辨率)

  #2225=―――(電機(jī)型號(hào))

  #2236――(所連接的回生制動(dòng)電阻或電源單元型號(hào))

  1.3與主軸有關(guān)的參數(shù)

  當(dāng)系統(tǒng)配有主軸時(shí)必須設(shè)置下列參數(shù):

  #1039――(設(shè)定系統(tǒng)有幾個(gè)主軸);

  #3024――(設(shè)定所連接的主軸類型

  #3024=1.總線連接即伺服主軸)

  #3024=2    模擬輸出即變頻主軸)

  #3237=0004   (PLG有效)

  #3238=0004 #3025=2 (編碼器反饋串聯(lián)通信有效。顯示主軸實(shí)際轉(zhuǎn)速)

  #3239――主軸伺服驅(qū)動(dòng)器類型

  #3240――主軸電機(jī)類型

  #3241――所連接的制動(dòng)單元或制動(dòng)電阻類型

  1.4 PLC參數(shù)#p#分頁標(biāo)題#e#

  #6449=00000011――PLC程序中的計(jì)數(shù)器,計(jì)時(shí)器生效。

  #6450=00000101――報(bào)警信息和操作信息生效。

  #6451=00110000――PLC程序通訊有效。

  三菱NC的參數(shù)多達(dá)700個(gè),不需要也不可能在開機(jī)時(shí)全部設(shè)定,而以上參數(shù)是開機(jī)后必須設(shè)定的。

  2、開機(jī)后常見的故障報(bào)警及排除

  開機(jī)后可能在[診斷]――[報(bào)警] 畫面上顯示很多故障報(bào)警,而且有些報(bào)警調(diào)試與實(shí)際現(xiàn)象并不相同 ,需要分析判斷予以解除。

  2.1 [M01 0006 XYZ]――這一故障報(bào)警表明某一軸或3軸全部超過硬極限。

  現(xiàn)象: 實(shí)際情況是各軸尚未運(yùn)動(dòng)并未碰上極限開關(guān)。

  故障分析及排除:

  A. 各極限開關(guān)信號(hào)地址是按照系統(tǒng)規(guī)定連接,但接成了常開點(diǎn),系統(tǒng)因此檢測(cè)到了過行程故障。

  處置: 只需將極限開關(guān)接成了常閉點(diǎn),該故障消除。

  B. 各極限開關(guān)信號(hào)地址不是按照系統(tǒng)規(guī)定連接。

  處置:設(shè)置參數(shù)#2073,#2074,#2075,#1226 ,將極限開關(guān)信號(hào)接成了常閉點(diǎn)。

  2.2

  [S02 2219   XYZ] ,

  [S02 2220   XYZ] ,

  [S02 2225   XYZ],

  [S02 2236   XYZ]――初始參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤。

  處置: 這表示開機(jī)后設(shè)定的伺服參數(shù)不對(duì),要根據(jù)電機(jī)或編碼器型號(hào)進(jìn)行設(shè)置。

  2.3 [Y03 MCP   XYZ]――伺服驅(qū)動(dòng)器未安裝

  現(xiàn)象:實(shí)際情況是伺服驅(qū)動(dòng)器已安裝,為什么會(huì)出現(xiàn)這類報(bào)警?

  分析和處置:

  1. 各連接電纜未插緊,將各電纜拔下后重新插緊。

  2. 某條電纜有故障,更換電纜。

  3. 上電順序不對(duì)。應(yīng)該先上伺服系統(tǒng)電,最后對(duì)控制器上電。

  4.驅(qū)動(dòng)器的軸號(hào)正確設(shè)定. 或終端插頭未連接.

  2.4    [Z55-RI/O未連接]

  現(xiàn)象:實(shí)際情況是系統(tǒng)根本未有配備RI/O.而另一情況是系統(tǒng)確實(shí)配備了RI/O而且連接完成。但為何還會(huì)出現(xiàn)這種報(bào)警?

  分析:● 上電順序不對(duì)。先對(duì)控制器上電而后對(duì)RIO上電,結(jié)果造成控制器檢測(cè)不到RIO.

  ●.主電纜CF10(控制器――基本I/O)連接不良。

  處置:

  1. 改變上電順序。

  2. 將CF10電纜重新插拔上緊。

  3.檢查對(duì)RI/O的供電電源。

  2.5   [EMG     LINE]――由于連接不當(dāng)引起的急停故障

  分析:可能是某連接電纜的故障也可能是連接故障。

  處置: 將各電纜重新插拔上緊?;?qū)H21電纜更換成R000

  電纜。一般SH21電纜內(nèi)有10根線,但對(duì)于C1型驅(qū)動(dòng)器必須用R000型電纜。R000電纜必須是20根線全部接滿。

  2.6 [EMG    SRV]――因?yàn)樗欧到y(tǒng)故障出現(xiàn)的急停

  分析:

  1. SH21 電纜斷線可能引起該故障。SH21電纜連接不良也可能出現(xiàn)該故障。

  2.上電順序不對(duì)也會(huì)出現(xiàn)該故障。

  處置:更換SH21電纜并按正常順序上電。

  2.7 [ EMG    PLC]――由PLC程序引起的急停#p#分頁標(biāo)題#e#

  處置:監(jiān)視PLC程序中引起的Y29F=ON原因,解除引起急停的故障。

  2.8   [EMG    STOP]―― PLC   程序未運(yùn)行。

  處置:1.檢查控制器后面的“NCSYS ”旋鈕是否=1”

  將該旋鈕置為“0”

  2. 在顯示器上設(shè)定PLC=“RUN”。

  3.在GX-D軟件的通訊畫面上執(zhí)行“格式化PLC內(nèi)存”后,重新傳入PLC程序。

  2.9[U01——-無用戶PLC]――尚未輸入PLC程序
                                                                                                                 
  處置:輸入PLC程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

例301.機(jī)床劇烈抖動(dòng)、驅(qū)動(dòng)器顯示AL-04報(bào)警
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6系統(tǒng)的立式加工中心, 在加工過程中,機(jī)床出現(xiàn)劇烈抖動(dòng)、交流主軸驅(qū)動(dòng)器顯示AL-04報(bào)警。
分析與處理過程:FANUC交流主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)AL-04報(bào)警的含義為“交流輸入電路中的P1、F2、F3熔斷器熔斷”,故障可能的原因有:
1)交流電源輸出阻抗過高。
2)逆變晶體管模塊不良。
3)整流二極管(或晶閘管)模塊不良。
4)浪涌吸收器或電容器不良。
針對(duì)上述故障原因,逐一進(jìn)行檢查。檢查交流輸入電源,在交流主軸驅(qū)動(dòng)器的輸入電源,測(cè)得R、S相輸入電壓為220V,但T相的交流輸入電壓僅為120V,表明驅(qū)動(dòng)器的三相輸入電源存在問題。
進(jìn)一步檢查主軸變壓器的三相輸出,發(fā)現(xiàn)變壓器輸入、輸出,機(jī)床電源輸入均同樣存在不平衡,從而說明故障原因不在機(jī)床本身。
檢查車間開關(guān)柜上的三相熔斷器,發(fā)現(xiàn)有一相阻抗為數(shù)百歐姆。將其拆開檢查,發(fā)現(xiàn)該熔斷器接線螺釘松動(dòng),從而造成三相輸入電源不平衡;重新連接后,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
例302.驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)報(bào)警“A”的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0T的數(shù)控車床,開機(jī)后,系統(tǒng)處在“急?!睜顟B(tài),顯示“NOTREADY”,操作面板上的主軸報(bào)警指示燈亮。
分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機(jī)床交流主軸驅(qū)動(dòng)器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器顯示為“A”。
根據(jù)驅(qū)動(dòng)器的報(bào)警顯示,由本章前述可知,驅(qū)動(dòng)器報(bào)警的含義是“驅(qū)動(dòng)器軟件出錯(cuò)”,這一報(bào)警在驅(qū)動(dòng)器受到外部偶然干擾時(shí)較容易出現(xiàn),解決的方法通常是對(duì)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行初始化處理。在本機(jī)床按如下步驟進(jìn)行了參數(shù)的初始化操作:
1)切斷驅(qū)動(dòng)器電源,將設(shè)定端S1置TEST。
2)接通驅(qū)動(dòng)器電源。
3)同時(shí)按住MODE、UP、DOWN、DATASET4個(gè)鍵
4)當(dāng)顯示器由全暗變?yōu)椤癋FFFF”后,松開全部鍵, 并保持1s以上。
5)同時(shí)按住MODE、UP鍵,使參數(shù)顯示FC-22。
6)按住DATASET鍵1s以上,顯示器顯示“GOOD”,標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)寫入完成。
7)切斷驅(qū)動(dòng)器電源,將S1(SH)重新置“DRIVE” 。
通過以上操作,驅(qū)動(dòng)器恢復(fù)正常,報(bào)警消失,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
 
例303.驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)過電流報(bào)警的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 11M系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工時(shí)主軸運(yùn)行突然停止,驅(qū)動(dòng)器顯示過電流報(bào)警。
分析與處理過程:經(jīng)查交流主軸驅(qū)動(dòng)器主回路,發(fā)現(xiàn)再生制動(dòng)回路、主回路的熔斷器均熔斷,經(jīng)更換后機(jī)床恢復(fù)正常。但機(jī)床正常運(yùn)行數(shù)天后,再次出現(xiàn)同樣故障。
由于故障重復(fù)出現(xiàn),證明該機(jī)床主軸系統(tǒng)存在問題,根據(jù)報(bào)警現(xiàn)象,分析可能存在的主要原因有:
1)主軸驅(qū)動(dòng)器控制板不良。
2)電動(dòng)機(jī)連續(xù)過載。
3)電動(dòng)機(jī)繞組存在局部短路。
在以上幾點(diǎn)中,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際加工情況,電動(dòng)機(jī)過載的原因可以排除??紤]到換上元器件后,驅(qū)動(dòng)器可以正常工作數(shù)天,故主軸驅(qū)動(dòng)器控制板不良的可能性亦較小。因此,故障原因可能性最大的是電動(dòng)機(jī)繞組存在局部短路。
維修時(shí)仔細(xì)測(cè)量電動(dòng)機(jī)繞組的各相電阻,發(fā)現(xiàn)U相對(duì)地絕緣電阻較小,證明該相存在局部對(duì)地短路。
拆開電動(dòng)機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),電動(dòng)機(jī)內(nèi)部繞組與引出線的連接處絕緣套已經(jīng)老化;經(jīng)重新連接后,對(duì)地電阻恢復(fù)正常。
再次更換元器件后,機(jī)床恢復(fù)正常,故障不再出現(xiàn)。
 
例304.主軸驅(qū)動(dòng)器AL-12報(bào)警的維修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 11M系統(tǒng)的臥式加工中心, 在加工過程中,主軸運(yùn)行突然停止,驅(qū)動(dòng)器顯示12號(hào)報(bào)警。
分析與處理過程:交流主軸驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)12號(hào)報(bào)警的含義是“直流母線過電流”,由本章前述可知,故障可能的原因如下:
1)電動(dòng)機(jī)輸出端或電動(dòng)機(jī)繞組局部短路。
2)逆變功率晶體管不良。
3)驅(qū)動(dòng)器控制板故障。  
根據(jù)以上原因,維修時(shí)進(jìn)行了仔細(xì)檢查。確認(rèn)電動(dòng)機(jī)輸出端、電動(dòng)機(jī)饒組無局部短路。然后斷開驅(qū)動(dòng)器(機(jī)床)電源,檢查了逆變晶體管組件。通過打開驅(qū)動(dòng)器,拆下電動(dòng)機(jī)電樞線,用萬用表檢查逆變晶體管組件的集電極(C1、C2)和發(fā)射極(E1、E2)、基極(B1、B2)之間,以及基極(B1、B2)和發(fā)射極(El、E2)之間的電阻值,與正常值(表7-25所示)比較,檢查發(fā)現(xiàn)C1-E1之間短路,即晶體管組件己損壞。
 
表7-25 逆變晶體管組件的正常電阻值
測(cè)量端 萬用表測(cè)量方法     正常值   測(cè)量端 萬用表測(cè)量方法     正常值 
C-E 正端接C 幾百歐 C-B 負(fù)端接C ∞ 
負(fù)端接C ∞ B-E 正端接B 幾百歐 
C-B 正端接C 幾百歐 負(fù)端接B ∞

為確定故障原因,又對(duì)驅(qū)動(dòng)器控制板上的晶體管驅(qū)動(dòng)回路進(jìn)行了進(jìn)一步的檢查。檢查方法如下:#p#分頁標(biāo)題#e#
1)取下直流母線熔斷器F7,合上交流電源,輸入旋轉(zhuǎn)指令。
2)按表7-26、表7-27的引腳,通過驅(qū)動(dòng)器的連接插座CN6、CN7,測(cè)定8個(gè)晶體管(型號(hào)為ETl91)的基極B與發(fā)射極E間的控制電壓,并根據(jù)CN6、CN7插腳與各晶體管管腳的對(duì)應(yīng)關(guān)系逐一檢查(以發(fā)射極為參考,測(cè)量B-E正常值一般在2V左右)。檢查發(fā)現(xiàn)1C~lB之間電壓為0V,證明C~B極擊穿,同時(shí)發(fā)現(xiàn)二極管D27也被擊穿。
表7-26  CN6的引腳
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5C 5B 5E 6C 6B 6E 7C 7B 7E 8C 8B 8E

表7-27  CN7的引腳
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1C 1B 1E 2C 2B 2E 3C 3B 3E 4C 4B 4E

在更換上述部件后,再次起動(dòng)主軸驅(qū)動(dòng)器,顯示報(bào)警成為AL-19。根據(jù)本章前述,驅(qū)動(dòng)器AL-19報(bào)警為U相電流檢測(cè)電路過流報(bào)警。
為了進(jìn)一步檢查AL-19報(bào)警的原因,維修時(shí)對(duì)控制回路的電源進(jìn)行了檢查。
檢查驅(qū)動(dòng)器電源測(cè)試端子,交流輸入電源正常;直流輸出+24V、+15V、+5V均正常,但-15V電壓為“0”。進(jìn)一步檢查電源回路,發(fā)現(xiàn)集成穩(wěn)壓器(型號(hào):7915)損壞。更換7915后,-15V輸出電壓正常,主軸AL-19報(bào)警消除,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
例305.主軸驅(qū)動(dòng)器AL-01報(bào)警的維修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 21系統(tǒng)的立式加工中心,在加工過程中,主軸運(yùn)行突然停止,系統(tǒng)顯示ALM2001、ALM4 09報(bào)警,交流主軸驅(qū)動(dòng)器顯示AL-01報(bào)警。
分析與處理過程:該機(jī)床配套的系統(tǒng)為FANUC 21系統(tǒng),CRT上顯示的報(bào)警含義如下:
ALM2001:SPDL SERVOAL (主軸驅(qū)動(dòng)器報(bào)警)。
ALM409:SERVO ALARM (SERIAC ERR)(伺服驅(qū)動(dòng)器報(bào)警)。
主軸驅(qū)動(dòng)器AL-01:主軸電動(dòng)機(jī)過熱報(bào)警。
上述報(bào)警可以通過復(fù)位鍵清除,清除后系統(tǒng)能夠起動(dòng),主軸無報(bào)警,但在正常執(zhí)行各軸的手動(dòng)參考點(diǎn)返回動(dòng)作后,當(dāng)Z軸向下移動(dòng)時(shí),又發(fā)生上述報(bào)警。
由于實(shí)際機(jī)床發(fā)生報(bào)警時(shí),只是Z軸向下移動(dòng),主軸電動(dòng)機(jī)并沒有旋轉(zhuǎn),同時(shí)也不發(fā)熱??紤]到主軸電動(dòng)機(jī)是伴隨著Z軸一起上下移動(dòng),據(jù)此可以大致判定故障是由于Z軸移動(dòng),引起主軸電動(dòng)機(jī)電纜彎曲,產(chǎn)生接觸不良所致。
打開主軸電動(dòng)機(jī)接線盒檢查,發(fā)現(xiàn)接線盒內(nèi)插頭上的主軸電動(dòng)機(jī)熱敏電阻接線松動(dòng);重新連接后,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
例306.主軸高速出現(xiàn)異常振動(dòng)的故障維修
 
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TA2系統(tǒng)的數(shù)控車床,當(dāng)主軸在高速(3000r/min以上)旋轉(zhuǎn)時(shí),機(jī)床出現(xiàn)異常振動(dòng)。  
分析與處理過程:數(shù)控機(jī)床的振動(dòng)與機(jī)械系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)整以及機(jī)械系統(tǒng)的固有頻率、主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的固有頻率等因素有關(guān),其原因通常比較復(fù)雜。
但在本機(jī)床上,由于故障前交流主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)工作正常,可以在高速下旋轉(zhuǎn);且主軸在超過3000r/min時(shí),在任意轉(zhuǎn)速下振動(dòng)均存在,可以排除機(jī)械共振的原因。
檢查機(jī)床機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的安裝與連接,未發(fā)現(xiàn)異常,且在脫開主軸電動(dòng)機(jī)與機(jī)床主軸的連接后,從控制面板上觀察主軸轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩顯示,發(fā)現(xiàn)其值有較大的變化,因此初步判定故障在主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電氣部分。
經(jīng)仔細(xì)檢查機(jī)床的主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)連接,最終發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的主軸驅(qū)動(dòng)器的接地線連接不良,將接地線重新連接后,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
例307.主軸聲音沉悶并出現(xiàn)過電流報(bào)警的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FIDIA l2系統(tǒng)、FANUC l5型直流主軸驅(qū)動(dòng)的數(shù)控仿型銑床,主軸在起動(dòng)后,運(yùn)轉(zhuǎn)過程中聲音沉悶;當(dāng)主軸制動(dòng)時(shí),CRT顯示“FEED HOLD”,主軸驅(qū)動(dòng)裝置的“過電流”報(bào)警指示燈亮。
分析與處理過程:為了判別主軸過電流報(bào)警產(chǎn)生的原因,維修時(shí)首先脫開了主軸電動(dòng)機(jī)與主軸間的聯(lián)接,檢查機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),未發(fā)現(xiàn)異常,因此排除了機(jī)械上的原因。
接著又測(cè)量、檢查了電動(dòng)機(jī)的繞組、對(duì)地電阻及電動(dòng)機(jī)的連接情況,在對(duì)換向器及電刷進(jìn)行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)部分電刷已到達(dá)使用極限,換向器表面有嚴(yán)重的燒熔痕跡。
針對(duì)以上問題,維修時(shí)首先更換了同型號(hào)的電刷;并拆開電動(dòng)機(jī),對(duì)換向器的表面進(jìn)行了修磨處理,完成了對(duì)電動(dòng)機(jī)的維修。
重新安裝電動(dòng)機(jī)后再進(jìn)行試車,當(dāng)時(shí)故障消失;但在第二天開機(jī)時(shí),又再次出現(xiàn)上述故障,并且在機(jī)床通電約30min之后,故障就自動(dòng)消失。
根據(jù)以上現(xiàn)象,由于排除了機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)、主軸電動(dòng)機(jī)、連接方面的原因,故而可以判定故障原因在主軸驅(qū)動(dòng)器上。   
對(duì)照主軸伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的原理圖,重點(diǎn)針對(duì)電流反饋環(huán)節(jié)的有關(guān)線路,進(jìn)行了分析檢查;對(duì)電路板中有可能虛焊的部位進(jìn)行了重新焊接,對(duì)全部接插件進(jìn)行了表面處理,但故障現(xiàn)象仍然不變。
由于維修現(xiàn)場(chǎng)無驅(qū)動(dòng)器備件,不可能進(jìn)行驅(qū)動(dòng)器的電路板互換處理,為了確定故障的大致部位,針對(duì)機(jī)床通電約30min后,故障可以自動(dòng)消失這一特點(diǎn),維修時(shí)采用局部升溫的方法。通過吹風(fēng)機(jī)在距電路板8~10cm處,對(duì)電路板的每一部分進(jìn)行了局部升溫,結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)對(duì)觸發(fā)線路升溫后,主軸運(yùn)轉(zhuǎn)可以馬上恢復(fù)正常。由此分析,初步判定故障部位在驅(qū)動(dòng)器的觸發(fā)線路上。
通過示波器觀察觸發(fā)部分線路的輸出波形,發(fā)現(xiàn)其中的一片集成電路在常溫下無觸發(fā)脈沖產(chǎn)生,引起整流回路U相的4只晶閘管(正組與反組各2只)的觸發(fā)脈沖消失:更換此芯片后故障排除。
維修完成后,進(jìn)一步分析故障原因,在主軸驅(qū)動(dòng)器工作時(shí),三相全控橋整流主回路,有一相無觸發(fā)脈沖,導(dǎo)致直流母線整流電壓波形脈動(dòng)變大,諧波分量提高,產(chǎn)生電動(dòng)機(jī)換向困難,電動(dòng)機(jī)運(yùn)行聲音沉悶。
當(dāng)主軸制動(dòng)時(shí),由于驅(qū)動(dòng)器采用的是回饋制動(dòng),控制線路首先要關(guān)斷正組的觸發(fā)脈沖,并觸發(fā)反組的晶閘管,使其逆變。逆變時(shí)同樣由于缺一相觸發(fā)脈沖,使能量不能及時(shí)回饋電網(wǎng),因此電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生過流,驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)生過流報(bào)警,保護(hù)電路動(dòng)作。
 
例308~例311.主軸只有漂移轉(zhuǎn)速的故障維修
 
例308.故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 7系統(tǒng)的數(shù)控銑床,主軸在自動(dòng)或手動(dòng)操作方式下,轉(zhuǎn)速達(dá)不到指令轉(zhuǎn)速,僅有1~2r/min,正、反轉(zhuǎn)情況相同,系統(tǒng)無任何報(bào)警。
分析與處理過程:由于本機(jī)床具有主軸換檔功能,為了驗(yàn)證機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作,維修時(shí)在MDI方式下進(jìn)行了高、低換檔動(dòng)作試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)機(jī)床動(dòng)作正常,說明機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的變速機(jī)構(gòu)工作正常,排除了檔位嚙合產(chǎn)生的原因。
檢查主軸驅(qū)動(dòng)器的電纜連接以及主軸驅(qū)動(dòng)器上的狀態(tài)指示燈,都處于正常工作狀態(tài),可以初步判定主軸驅(qū)動(dòng)器工作正常。
進(jìn)一步測(cè)量主軸驅(qū)動(dòng)器的指令電壓輸入VCMD,發(fā)現(xiàn)在任何S指令下,VCMD總是為“0”,即驅(qū)動(dòng)器無轉(zhuǎn)速指令輸入。
檢查CNC控制柜,發(fā)現(xiàn)位置控制板上的主軸模擬輸出的插頭XN松動(dòng);重新安裝后,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
例309.故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC ll系統(tǒng)的進(jìn)口臥式加工中心,S指令無效,主軸轉(zhuǎn)速僅為1~2r/min,無任何報(bào)警。
分析與處理過程:測(cè)量主軸驅(qū)動(dòng)器的速度指令PcMD信號(hào),發(fā)現(xiàn)在O-4500r/min的任何S指令下,VCMD總是為0,進(jìn)一步測(cè)量CNC的S模擬輸出,其值亦為“0”,表明CNC的主軸速度控制指令未輸出。
由于CNC無報(bào)警顯示,故主軸速度控制指令未輸出可能的原因是主軸未滿足轉(zhuǎn)速輸出的條件。對(duì)照系統(tǒng)的接口信號(hào),通過對(duì)PLC程序梯形圖的分析發(fā)現(xiàn):PLC程序中主軸高/低速換檔的標(biāo)志位、機(jī)床的高/低落速檔檢測(cè)開關(guān)輸入信號(hào)均為“0”,這與實(shí)際情況不符。
通過手動(dòng)控制電磁閥,使機(jī)床換到低速檔后,機(jī)床的低速檔檢測(cè)開關(guān)輸入信號(hào)正確,PLC中主軸低速換檔的標(biāo)志位隨之變?yōu)檎_的狀態(tài),滿足了主軸條件。在此條件下再次啟動(dòng)主軸,機(jī)床恢復(fù)正常。
為了進(jìn)一步判斷機(jī)床故障的原因,通過MDI方式,執(zhí)行M42(換高速檔指令)后,發(fā)現(xiàn)M42指令不能完成。檢查高速檔電磁閥已經(jīng)得電,但高速檔到位信號(hào)為“0”,由此判定故障原因在機(jī)床的機(jī)械或液壓部分。
檢查主軸箱內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)機(jī)床的換檔機(jī)構(gòu)的撥叉松動(dòng),在低速檔時(shí),由于撥叉向下動(dòng)作,可以通過自重落下,因此機(jī)床可以正常工作;換高速檔時(shí),撥叉向上運(yùn)動(dòng),拔出后不能插入齒輪。經(jīng)重新安裝后,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
例310.故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0M的二手?jǐn)?shù)控銑床,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動(dòng)器,開機(jī)后,不論輸入S**M03或S**M04指令,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),實(shí)際轉(zhuǎn)速無法達(dá)到指令值。
分析與處理過程:在數(shù)控機(jī)床上,主軸轉(zhuǎn)速的控制,一般是數(shù)控系統(tǒng)根據(jù)不同的S代碼,輸出不同的主軸轉(zhuǎn)速模擬量值,通過主軸驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)主軸變速的。
在本機(jī)床上,檢查主軸驅(qū)動(dòng)器無報(bào)警,且主軸出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),可以基本確認(rèn)主軸驅(qū)動(dòng)器無故障。
根據(jù)故障現(xiàn)象,為了確定故障部位,利用萬用表測(cè)量系統(tǒng)的主軸模擬量輸出,發(fā)現(xiàn)在不同的S**指令下,其值改變,由此確認(rèn)數(shù)控系統(tǒng)工作正常。
分析主軸驅(qū)動(dòng)器的控制特點(diǎn),主軸的旋轉(zhuǎn)除需要模擬量輸入外,作為最基本的輸入信號(hào)還需要給定旋轉(zhuǎn)方向。
在確認(rèn)主軸驅(qū)動(dòng)器模擬量輸入正確的前提下,進(jìn)一步檢查主軸轉(zhuǎn)向信號(hào),發(fā)現(xiàn)其輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號(hào)不一致;交換模擬量極性后重新開機(jī),故障排除,主軸可以正常旋轉(zhuǎn)。
 
例311.故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0T的二手?jǐn)?shù)控車床,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動(dòng)器,開機(jī)后,不論輸入S**M03或S**M04指令,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速無法達(dá)到指令值。
分析與處理過程:由于主軸驅(qū)動(dòng)器無報(bào)警顯示,故故障分析過程同上例。在本機(jī)床上,經(jīng)測(cè)量主軸模擬量輸入、主軸轉(zhuǎn)向信號(hào)輸入正確,因此排除了系統(tǒng)不良、主軸輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號(hào)不一致的可能性。
考慮到本機(jī)床為二手機(jī)床,機(jī)床的主軸出廠設(shè)定參數(shù)已經(jīng)遺失,在主軸調(diào)試前已經(jīng)進(jìn)行了參數(shù)的初始化處理,因此主軸驅(qū)動(dòng)器參數(shù)設(shè)定不當(dāng)?shù)目赡苄暂^大。#p#分頁標(biāo)題#e#
對(duì)照主軸驅(qū)動(dòng)器的實(shí)際連接,檢查主軸參數(shù),發(fā)現(xiàn)該主軸中驅(qū)動(dòng)器在未使用外部“主軸倍率”調(diào)整電位器的情況下,主軸驅(qū)動(dòng)器參數(shù)上卻設(shè)定了外部“主軸倍率”生效,因此主軸轉(zhuǎn)速倍率被固定在“0”,引起了上述故障。
修改參數(shù)后,主軸工作恢復(fù)正常,故障排除。
 
例312.主軸不能旋轉(zhuǎn)的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6M系統(tǒng)的臥式加工中心, 手動(dòng)、自動(dòng)方式下,主軸均不旋轉(zhuǎn),驅(qū)動(dòng)器、CNC無報(bào)警顯示。
分析與處理過程:用MDI方式,執(zhí)行S100M03指令,系統(tǒng)“循環(huán)起動(dòng)”指示燈亮,檢查NC診斷參數(shù),發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已經(jīng)正常輸出S代碼與SF信號(hào),說明NC工作正常。
檢查PLC程序,對(duì)照主軸起動(dòng)條件以及內(nèi)部信號(hào)的狀態(tài),主軸起動(dòng)的條件已滿足。進(jìn)一步檢查主軸驅(qū)動(dòng)器的信號(hào)輸入,亦已經(jīng)滿足正常工作的條件。因此可以確認(rèn)故障在主軸驅(qū)動(dòng)器本身。
根據(jù)主軸驅(qū)動(dòng)器的測(cè)量、檢測(cè)端的信號(hào)狀態(tài),逐一對(duì)照檢查信號(hào)的電壓與波形,最后發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器D/A轉(zhuǎn)換器有數(shù)字信號(hào)輸入,但其輸出電壓為“0”。
將D/A轉(zhuǎn)換器集成電路芯片(芯片型號(hào):DAC80-0B1)拔下后檢查,發(fā)現(xiàn)有一插腳已經(jīng)斷裂:修復(fù)后,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
例313.主軸引起的程序段無法繼續(xù)執(zhí)行的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6系統(tǒng)的臥式加工中心,在進(jìn)行自動(dòng)加工時(shí),程序執(zhí)行到M03S****程序段后,主軸能起動(dòng),轉(zhuǎn)速正確,但無法繼續(xù)執(zhí)行下一程序段,系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)器無任何報(bào)警。
分析與處理過程:現(xiàn)場(chǎng)檢查,該機(jī)床在MDI方式下,手動(dòng)輸入M03或M04指令,主軸可以正常旋轉(zhuǎn),但修改S指令值,新的S指令無法生效;而用M05指令停止主軸或按復(fù)位鍵清除后,可執(zhí)行任何轉(zhuǎn)速的指令。
檢查機(jī)床診斷參數(shù)DGN700.0=1,表明機(jī)床正在執(zhí)行M、S、T功能;進(jìn)一步檢查PLC程序梯形圖,發(fā)現(xiàn)主軸正轉(zhuǎn)信號(hào)SFR或主軸反轉(zhuǎn)信號(hào)SRV可以為“1”,即:M指令已經(jīng)正常輸出,但S功能完成信號(hào)SFIN(診斷號(hào)為DGN208.3)為0,導(dǎo)致了機(jī)床處于等待狀態(tài)。
繼續(xù)檢查梯形圖,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床SFIN=1的條件是:S功能選通信號(hào)SF(診斷號(hào)為DGN66.2)為“1”、主軸速度到達(dá)信號(hào)SAR(診斷號(hào)為DGN35.7)為“1”、主軸變速完成信號(hào)SPE(診斷號(hào)為DGN208.1)為“1”。而實(shí)際狀態(tài)是SF=1,SAR=0,SPE=0,故SFIN=0。從系統(tǒng)手冊(cè)可知SF、SPE、SFlN為CNC到PLC的內(nèi)部信號(hào),SAR與外部條件有關(guān)。
檢查SAR信號(hào)輸入發(fā)現(xiàn),故障時(shí)驅(qū)動(dòng)器“主軸速度到達(dá)”信號(hào)輸出為高電平,但數(shù)控系統(tǒng)I/O板上對(duì)應(yīng)的SAR信號(hào)卻為低電平。
檢查信號(hào)連接發(fā)現(xiàn)電纜中存在斷線,重新連接后,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
例314.機(jī)床無法完成“換檔”的故障維修
 
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TA2系統(tǒng)的數(shù)控車床,在機(jī)床執(zhí)行主軸傳動(dòng)級(jí)交換指令M41/42時(shí),主軸一直處于抖動(dòng)狀態(tài),無法完成“換檔”動(dòng)作。       
分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,很容易判定故障是由于主軸傳動(dòng)級(jí)交換指令M41/42無法執(zhí)行完成引起的。
檢查電磁閥信號(hào)與液壓缸動(dòng)作,發(fā)現(xiàn)換檔動(dòng)作實(shí)際已經(jīng)完成,但滑移齒輪換檔到位信號(hào)仍然為“0”,原因是檢測(cè)用無觸點(diǎn)開關(guān)不良。
通過更換無觸點(diǎn)開關(guān)后,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
例315.螺紋加工出現(xiàn)“亂牙”的故障維修
 
故障現(xiàn)象:某配套大森R2J50L系統(tǒng)的數(shù)控車床,在G32車螺紋時(shí),出現(xiàn)起始段螺紋“亂牙”的故障。
分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實(shí)質(zhì)是主軸的角位移與Z軸進(jìn)給之間進(jìn)行的插補(bǔ),“亂牙”是由于主軸與Z軸進(jìn)給不能實(shí)現(xiàn)同步引起的。
由于該機(jī)床使用的是變頻器作為主軸調(diào)速裝置,主軸速度為開環(huán)控制,在不同的負(fù)載下,主軸的起動(dòng)時(shí)間不同,且起動(dòng)時(shí)的主軸速度不穩(wěn),轉(zhuǎn)速亦有相應(yīng)的變化,導(dǎo)致了主軸與Z軸進(jìn)給不能實(shí)現(xiàn)同步。
解決以上故障的方法有如下兩種:
1)通過在主軸旋轉(zhuǎn)指令(M03)后、螺紋加工指令(G32)前增加G04延時(shí)指令,保證在主軸速度穩(wěn)定后,再開始螺紋加工。
2)更改螺紋加工程序的起始點(diǎn),使其離開工件一段距離,保證在主軸速度穩(wěn)定后,再真正接觸工件,開始螺紋的加工。
通過采用以上方法的任何一種都可以解決該例故障,實(shí)現(xiàn)正常的螺紋加工。
 
例316.表面出現(xiàn)周期性振紋的故障維修   
 
故障現(xiàn)象:某配套FANUC OT-A2系統(tǒng)的數(shù)控車床,在加工過程中,發(fā)現(xiàn)在端面加工時(shí),表面出現(xiàn)周期性波紋。
分析與處理過程:數(shù)控車床端面加工時(shí),表面出現(xiàn)振紋的原因很多,在機(jī)械方面如:刀具、絲杠、主軸等部件的安裝不良、機(jī)床的精度不足等等都可能產(chǎn)生以上問題。
但該機(jī)床為周期性出現(xiàn),且有一定規(guī)律,根據(jù)通常的情況,應(yīng)與主軸的位置檢測(cè)系統(tǒng)有關(guān),但仔細(xì)檢查機(jī)床主軸各部分,卻未發(fā)現(xiàn)任何不良。
仔細(xì)觀察振紋與X軸的絲杠螺距相對(duì)應(yīng),因此維修時(shí)再次針對(duì)X軸進(jìn)行了檢查。
檢查該機(jī)床的機(jī)械傳動(dòng)裝置,其結(jié)構(gòu)是伺服電動(dòng)機(jī)與滾珠絲杠間通過同步齒形帶進(jìn)行聯(lián)接,位置反饋編碼器采用的是分離型布置。
檢查發(fā)現(xiàn)X軸的分離式編碼器安裝位置與絲杠不同心,存在偏心,即:編碼器軸心線與絲杠中心不在同一直線上,從而造成了X軸移動(dòng)過程中的編碼器的旋轉(zhuǎn)不均勻,反映到加工中,則是出現(xiàn)周期性波紋。
重新安裝、調(diào)整編碼器后,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
例317.不執(zhí)行螺紋加工的故障維修
 
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0-TD系統(tǒng)的數(shù)控車床,在自動(dòng)加工時(shí),發(fā)現(xiàn)機(jī)床不執(zhí)行螺紋加工程序。
分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實(shí)質(zhì)是主軸的轉(zhuǎn)角與Z軸進(jìn)給之間進(jìn)行的插補(bǔ)。主軸的角度位移是通過主軸編碼器進(jìn)行測(cè)量的。
在本機(jī)床上,由于主軸能正常旋轉(zhuǎn)與變速,分析故障原因主要有以下幾種:
1)主軸編碼器與主軸驅(qū)動(dòng)器之間的連接不良。
2)主軸編碼器故障。
3)主軸驅(qū)動(dòng)器與數(shù)控之間的位置反饋信號(hào)電纜連接不良。
經(jīng)查主軸編碼器與主軸驅(qū)動(dòng)器的連接正常,故可以排除第1項(xiàng);且通過CRT的顯示,可以正常顯示主軸轉(zhuǎn)速,因此說明主軸編碼器的A、*A、B、*B信號(hào)正常;再利用示波器檢查Z、*Z信號(hào),可以確認(rèn)編碼器零脈沖輸出信號(hào)正確。
根據(jù)檢查,可以確定主軸位置檢測(cè)系統(tǒng)工作正常。根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)的說明書,進(jìn)一步分析螺紋加工功能與信號(hào)的要求,可以知道螺紋加工時(shí),系統(tǒng)進(jìn)行的是主軸每轉(zhuǎn)進(jìn)給動(dòng)作,因此它與主軸的速度到達(dá)信號(hào)有關(guān)。
在FANUC 0-TD系統(tǒng)上,主軸的每轉(zhuǎn)進(jìn)給動(dòng)作與參數(shù)PRM24.2的設(shè)定有關(guān),當(dāng)該位設(shè)定為“0”時(shí),Z軸進(jìn)給時(shí)不檢測(cè)“主軸速度到達(dá)”信號(hào);設(shè)定為“1”時(shí),Z軸進(jìn)給時(shí)需要檢測(cè)“主軸速度到達(dá)”信號(hào)。
在本機(jī)床上,檢查發(fā)現(xiàn)該位設(shè)定為“1”,因此只有“主軸速度到達(dá)”信號(hào)為“1”時(shí),才能實(shí)現(xiàn)進(jìn)給。
通過系統(tǒng)的診斷功能,檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)實(shí)際主軸轉(zhuǎn)速顯示值與系統(tǒng)的指令值一致時(shí),“主軸速度到達(dá)”信號(hào)仍然為“0”。
進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該信號(hào)連接線斷開;重新連接后,螺紋加工動(dòng)作恢復(fù)正常。
 
例318.主軸慢轉(zhuǎn)、“定向準(zhǔn)?!辈荒芡瓿傻墓收暇S修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)采用FANUC 10T系統(tǒng)的數(shù)據(jù)車床,在加工過程中,主軸不能按指令要求進(jìn)行正常的“定向準(zhǔn)?!保鬏S驅(qū)動(dòng)器“定向準(zhǔn)?!笨刂瓢迳系腅RROR(錯(cuò)誤)指示燈亮,主軸一直保持慢速轉(zhuǎn)動(dòng),定位不能完成。
分析與處理過程:由于主軸在正常旋轉(zhuǎn)時(shí)動(dòng)作正常,故障只是在進(jìn)行主軸“定向準(zhǔn)?!睍r(shí)發(fā)生,由此可以初步判定主軸驅(qū)動(dòng)器工作正常,故障的原因通常與主軸“定向準(zhǔn)?!睓z測(cè)磁性傳感器、主軸位置編碼器等部件,以及機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的安裝聯(lián)接等因素有關(guān)。
根據(jù)機(jī)床與系統(tǒng)的維修說明書,對(duì)照故障的診斷流程,檢查了PLC梯形圖中各信號(hào)的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)在主軸360o范圍旋轉(zhuǎn)時(shí),主軸“定向準(zhǔn)?!睓z測(cè)磁性傳感器信號(hào)始終為“0”,因此,故障原因可能與此信號(hào)有關(guān)。
檢查該磁性傳感器,用螺釘旋具作為“發(fā)信擋鐵”進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)信號(hào)動(dòng)作正常,但在實(shí)際發(fā)信擋鐵靠近時(shí),檢測(cè)磁性傳感器信號(hào)始終為“0”。
重新進(jìn)行檢測(cè)磁性傳感器的檢測(cè)距離調(diào)整后,機(jī)床恢復(fù)正常,
 
例319.“定向準(zhǔn)?!笨刂瓢迦蹟嗥魅蹟嗟墓收暇S修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6M系統(tǒng)的臥式加工中心,在正常加工時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)主軸驅(qū)動(dòng)器上的熔斷器S3.2A熔斷現(xiàn)象。   
分析與處理過程:該機(jī)床使用的是FANUC模擬式交流主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),且具有主軸“定向準(zhǔn)停”(定位)選擇功能,主軸驅(qū)動(dòng)器上的熔斷器S3.2A為主軸“定向準(zhǔn)停”選擇功能板的外部5V保護(hù)熔斷器。
考慮到機(jī)床上主軸“定向準(zhǔn)?!睓z測(cè)磁性傳感器隨機(jī)床主軸箱頻繁上下運(yùn)動(dòng),是最容易引起故障的部位,若連接不良較容易引起磁性傳感器的5V短路,并引起集成電路損壞,導(dǎo)致S3.2熔斷器的熔斷。
維修時(shí)經(jīng)過認(rèn)真檢查,逐一測(cè)量5V回路,最終發(fā)現(xiàn)主軸驅(qū)動(dòng)器中的一片SN74148N集成電路已經(jīng)損壞。
在對(duì)磁性傳感進(jìn)行重新連接,測(cè)量無短路后,更換SN74148N集成電路,故障排除。
 
例320.主軸定位速度偏差過大的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC llM系統(tǒng)的臥式加工中心,當(dāng)執(zhí)行M06換刀指令時(shí),在主軸定向過程中,主軸驅(qū)動(dòng)器發(fā)生AL-02報(bào)警。
分析與處理過程:主軸驅(qū)動(dòng)器AL-02報(bào)警的含義是“速度偏差過大”。
為了判定故障原因,在MDI方式下,單獨(dú)執(zhí)行M19主軸定向準(zhǔn)停指令,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器也存在同樣故障。#p#分頁標(biāo)題#e#
據(jù)操作者介紹,此機(jī)床在不同的Y軸位置,故障發(fā)生的情況有所不同;通常在Y軸的最低點(diǎn),故障不容易發(fā)生。
為了驗(yàn)證,維修時(shí)把主軸箱下降到了最低點(diǎn),在MDI方式下,執(zhí)行M19定向準(zhǔn)停指令,發(fā)現(xiàn)確實(shí)主軸工作正常。
根據(jù)以上現(xiàn)象分析,可以初步判定故障可能的原因是驅(qū)動(dòng)器與電動(dòng)機(jī)之間的信號(hào)電纜連接不良的可能性較大。
維修時(shí)拆下電動(dòng)機(jī)編碼器的連接器檢查,發(fā)現(xiàn)接頭松動(dòng),內(nèi)部有部分線連接不良。經(jīng)重新焊接后,主軸恢復(fù)正常。
 
例321.主軸不能進(jìn)行變速的故障維修
 
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6系統(tǒng)的立式加工中心,主軸在低速時(shí)(低于120r/min)時(shí),S指令無效,主軸固定以120r/min轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)。
分析與處理過程:由于主軸在低速時(shí)固定以120r/min轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn),可能的原因是主軸驅(qū)動(dòng)器有120r/min的轉(zhuǎn)速模擬量輸入,或是主軸驅(qū)動(dòng)器控制電路存在不良。
為了判定故障原因,檢查CNC內(nèi)部S代碼信號(hào)狀態(tài),發(fā)現(xiàn)它與S指令值一一對(duì)應(yīng);但測(cè)量主軸驅(qū)動(dòng)器的數(shù)摸轉(zhuǎn)換輸出(測(cè)量端CH2),發(fā)現(xiàn)即使是在S為0時(shí),D/A轉(zhuǎn)換器雖然無數(shù)字輸入信號(hào),但其輸出仍然有0.5V左右的電壓。
由于本機(jī)床的最高轉(zhuǎn)速為2250 r/min,對(duì)照表7-28可以看出,當(dāng)D/A轉(zhuǎn)換器輸出0.5V左右時(shí),電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速應(yīng)在120r/min左右,因此可以判定故障原因是D/A轉(zhuǎn)換器(型號(hào):DAC80)損壞引起的。
更換同型號(hào)的集成電路后,機(jī)床恢復(fù)正常。
 
表7-28  指令、電壓、轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)表
  二進(jìn)制轉(zhuǎn)速指令   S模擬輸出/V   電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速/(r/min)  二進(jìn)制轉(zhuǎn)速指令 S模擬輸出/V   電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速/(r/min) 
  0000 0000 0000     0     0   0000 1011 0110     0.444     100 
  0000 0101 1011     0.222     50   1111 1111 1111     9.9999     2250

 
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